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公司新聞

環(huán)線空中自行小車信息交換方式的應用研究

  在車身焊裝生產線中,白車身的生產節(jié)拍為 40 臺 /h ,因此從下車體線到總拼線的輸送系統(tǒng),采用多臺自行小車環(huán)形運轉的方式。小車的運行軌跡為環(huán)形,它們與主控 PLC 之間的信息交換,無法用電纜直接連接實現(xiàn),傳統(tǒng)的方式為采用滑觸線的控制方式,一般使用 8 極或 10 極滑觸線。對滑觸線進行

分段,通過空中自行小車集電器上的電刷采集 / 傳輸信號,從而實現(xiàn)空中自行小車和主控 PLC 之間的信息交換。五菱之光車身焊裝線以及五菱榮光焊裝生產線的環(huán)線空中自行小車輸送系統(tǒng),均為采用此種信息交換方式,均存在著數(shù)據(jù)交換信息量受限、可靠性低和電氣安裝復雜等弊端。

為了避免這種信息交換方式的弊端,我們通過大量的調研和分析,將無線以太網通訊技術應用于空中自行小車信息交換方式中,從很大程度上彌補了傳統(tǒng)方式的缺陷。該項技術**在本公司五菱鴻途車身焊裝線環(huán)線空中自行小車輸送控制系統(tǒng)上應用,也是國內**應用于汽車焊裝車間。通過兩年來的生產驗證,證明了該系統(tǒng)具有可靠性高、故障率低、維修簡單的優(yōu)點。

本文以五菱鴻途車身焊裝生產線環(huán)線空中自行小車輸送控制系統(tǒng)為例,重點探了討傳統(tǒng)滑觸線和無線以太網通訊的兩種不同的信息交換方式,使環(huán)線空中自行小車信息交換技術得到了更新。

1 傳統(tǒng)的滑觸線信息交換方式

傳統(tǒng)的方式是對滑觸線進行分段,在滑觸線的分段內,通過集電器上的電刷采集 / 傳輸信號,這些信號通過中間繼電器和主控 PLC 連接,從而實現(xiàn)空中自行小車和主控 PLC 之間的信息交換。這種傳統(tǒng)信息交換方式存在以下弊端。

1.1 信息交換量受限

在實際應用中,一般使用 8 極或 10 極滑觸線,滿足自行小車和主控 PLC 之間信息交換(如圖 1)。滑觸線采用進口的瓦勒(VahLe)或者穩(wěn)福樂(Wampfer)品牌,質量可靠、性能優(yōu)越,但相比國產成本較高。10 級(8 級)滑觸線中,電源占用 4 級,信息交換占用 6 級(4 級)。按照每個工位工藝動作的要求,對滑觸線進行分段(如圖 2)。工位的工藝動作要求的越多,數(shù)據(jù)交換的信息就越多,滑觸線分段就越多。


從圖 3 中自行小車采集信號原理圖不難看出,10 級的滑觸線分段之后,*多只能滿足 19 個信號和主控 PLC 信息交換,且僅可滿足自行小車基本的工藝動作的控制,大量的報警信息則無法傳送到主控 PLC,無法更好地顯示各自行小車的狀態(tài)。若需新增工藝動作,控制工藝動作的信號無法增加,從而使環(huán)線自行小車和主控 PLC 的信息交換量受到限制。

1.2 系統(tǒng)可靠性低

(1)環(huán)形空中自行小車通過集電器上的碳刷,在滑觸線上采集 / 傳輸控制信號。自行小車抓取工件升降的過程中會產生抖動,碳刷隨之也會發(fā)生抖動,會造成信號丟失,使系統(tǒng)的可靠性降低;

(2)長期運行后,碳刷和滑觸線磨損,導致碳刷破裂、接觸**,也會控制信號丟失,使系統(tǒng)的可靠性降低;

(3)長期運行后,碳刷長期和滑觸線摩擦,很多的碳粉會滯留在滑觸線分段處或者滑觸線上,會造成信號的誤傳輸,使系統(tǒng)的可靠性降低。

(4)由于小車工藝動作較多,控制每個工藝動作的信號都需要電纜接入主控 PLC,通過碳刷和中間繼電器進行轉接,必然造成整個控制系統(tǒng)的故障點增多,使系統(tǒng)的可靠性降低。

1.3 電氣安裝復雜

空中自行小車的鋁型軌道,大多在空中(離地 5m 左右),滑觸線布置在鋁型軌道上,滑觸線上的信號通過電纜接入 PLC進行數(shù)據(jù)交換。由于主控 PLC 大多放在地面,空中自行小車工藝動作較多,控制每個工藝動作的信號較多,則需要的電纜較多,敷設電纜和橋架等安裝工作比較復雜。

2 無線以太網的信息交換方式

為了克服傳統(tǒng)滑觸線信息交換的缺點,通過大量的調研和分析,我們把無線以太網通訊技術應用于空中自行小車信息交換中,替代了傳統(tǒng)的交換方式,通過無線以太網模塊的發(fā)射 / 接收信號,和主控 PLC 進行信息交換。僅需要 4 級滑觸線供自行小車電源使用,取消用于信息交換的 6 級(4 級)滑觸線,減少了滑觸線的使用數(shù)量,從很大程度上彌補了傳統(tǒng)信息交換方式的缺陷。

2.1 信息交換無限量

通過無線以太網通訊模塊的發(fā)射 / 接收數(shù)據(jù)包進行信息交換,系統(tǒng)可以任意的增加所需要的控制信號,信息交換量不再受到限制,大量的故障報警信息可以傳送給主控 PLC,從而實現(xiàn)了主控 PLC 對空中自行小車的實時監(jiān)控,使系統(tǒng)可以實現(xiàn)比傳統(tǒng)滑觸線方式環(huán)線小車更多的功能。

2.2 系統(tǒng)的可靠性高

無線以太網信息交換方式,取消了 6 級用于信號控制的滑觸線,僅留 4 級為空中自行小車提供電源(如圖 4)。滑觸線和碳刷的減少,避免了自行小車抓取工件上下抖動和碳刷接觸**造成信號的丟失;避免了碳刷長期與滑觸線摩擦,碳粉滯留在滑觸線分段處或者滑觸線上,造成信號的誤傳輸;空中自行小車和主控 PLC 通過無線以太網通訊模塊進行交換,無需通過滑觸線和繼電器經由電纜和主控 PLC 交換(如圖 5),使系統(tǒng)的故障點大大較少,從而提高了系統(tǒng)的可靠性。

2.3 電氣安裝簡單

由于減少了用于信號交換的 6 極滑觸線,也就減少了大量的控制電纜的安裝(如圖 6)??罩兄恍枰?1 根網線連接無線以太網模塊和主控 PLC,數(shù)據(jù)信息交換通過安裝在自行小車上的無線以太網發(fā)射 / 接收模塊,和安裝在環(huán)線自行小車的鋁型軌道的無線以太網接收 / 發(fā)射模塊進行交換;同時,也減少了自行小車隨車電控柜和主控柜大量的中間繼電器和 I/O 模塊的使用,使安裝、接線和維修簡單化。

2.4 維護方便

采用無線以太網通訊技術為信息交換方式的環(huán)線空中自行小車控制系統(tǒng),控制信號的電纜幾乎比傳統(tǒng)滑觸線信息交換方式減少了 90%,故障點大大減少,使系統(tǒng)的硬件連接更加簡單。系統(tǒng)信息交換出現(xiàn)故障,只需要重新配置安裝在自行小車和環(huán)線鋁型軌道的無線通訊以太網模塊的 IP 地址即可,節(jié)約了故障查找的時間,使系統(tǒng)維護更加方便。

3 無線以太網信息交換方式實際應用介紹

基于無線以太網信息交換方式表現(xiàn)的優(yōu)越性,**在五菱鴻途車身焊裝生產線中的環(huán)線空中自行小車輸送控制系統(tǒng)上進行了大膽嘗試,現(xiàn)對實際應用作如下介紹。

3.1 無線以太網通訊模塊 Radio LinxProSoft 公司的無線通訊模塊 Radio Linx,是市場上*優(yōu)良的 工 業(yè) 無 線 Modem, 提 供 以 太 網 和 串 口(RS232、RS422、RS485) 應用解決方案。包括無線以太網通訊模塊(RadioLinxEthernet Switch RLX-FHE)、無線串口通訊模塊(RadioLinx Serialmodem RLX-FHS) 和無線以太網 / 串口通訊組合模塊(RadioLinx Ethernet Switch/Serial protocol encapsulated RLX-FHES)

在五菱鴻途車身焊裝線環(huán)線空中自行小車控制系統(tǒng)采用的無線以太網通訊模塊(RadioLinx Ethernet Switch) RLX-FHE,具有以下特點:

(1)無線交換機 - 獨立于協(xié)議;

(2)單體數(shù)據(jù)轉發(fā)器、中繼器、遠程端;

(3)對等通訊及診斷;

(4)擁有自己的 IP 地址 ;

(5)25km range at 250 kbits/s;

(6)安全性 - 硬件加密;

(7)傳輸數(shù)據(jù)的頻率為 2.4GHz。

3.2 基于無線通訊模塊方案介紹

采用 Prosoft 公司的無線通訊模塊 RadioLinx,取代傳統(tǒng)滑觸線信息交換方式,使空中自行小車 PLC(MicroLogix)和主控PLC(ControlLogix) 通過無線以太網進行數(shù)據(jù)信息交換。

在整個方案中,共使用 5 個無線以太網通訊模塊RLX-FHE(A、B、C、D、E),其中 1 個模塊 A(圖 8)和主控 PLC 通過網線相連,其余 4 個模塊 B、C、D、E 分別安裝在 4 臺自行小車上,和自行小車的 PLC 相連(圖 9)。模塊 A、B、C、D、E 之間構成一個小型的局域網,通過無線以太網實現(xiàn)相互之間的數(shù)據(jù)

交換。

模塊 A 通過無線以太網把模塊 B、C、D、E 的相關信息進行采集,和它相連的主控 PLC 對所采集的數(shù)據(jù)進行處理,然后把經過主控 PLC 處理的信息,通過無線以太網發(fā)射給模塊 B、C、D、E;每臺自行小車的 PLC 對數(shù)據(jù)進行處理,傳送給相應的執(zhí)行機構(如電機);同時,每臺自行小車的 PLC 也會對執(zhí)行機構上相關傳感器的信號進行處理,以數(shù)據(jù)包的形式通過安裝在小車上的 RLX-FHE 模塊 B(C、D、E)通過無線以太網發(fā)送給模塊 A;模塊 A 把接收到模塊 B、C、D、E 的相關信息,傳送給主控 PLC,使每臺自行小車執(zhí)行相關的工藝動作。無線以太網通訊原理如圖 10 所示。

通過 5 個無線通訊模塊 RLX-FHE,把自行小車的 PLC 和主控 PLC 通過無線以太網的形式連接在一起,使主控 PLC 能夠準確判斷每臺自行小車的狀態(tài),并給每臺小車傳輸相應的數(shù)據(jù),使小車執(zhí)行下一步的工藝動作。

3.3 經濟效益

對一個控制系統(tǒng)來說,穩(wěn)定可靠至關重要。而評判一個系統(tǒng)的穩(wěn)定性,*重要的指標就是系統(tǒng)的故障率。故障率越高,系統(tǒng)的穩(wěn)定性就越差;故障率越低,系統(tǒng)的穩(wěn)定性就越高。對由控制系統(tǒng)構成的生產線來說,系統(tǒng)穩(wěn)定性越高,生產線的停線率越低,產生的經濟效益越好;系統(tǒng)穩(wěn)定性越低,生產線停

線率越高,產生的經濟效益越差。

采用滑觸線信息交換方式的控制系統(tǒng),故障主要集中在碳刷、滑觸線和繼電器等方面。通過對滑觸線和無線以太網通訊兩種方式的故障率比較發(fā)現(xiàn)(如表 1),采用無線以太網通訊信息交換方式的控制系統(tǒng),明顯優(yōu)于滑觸線信息交換方式,碳刷、滑觸線的故障率大大降低,繼電器故障率為零。故障率的大大降低,生產線的停線率就會隨之降低,從而提高了生產效率,經濟效益也就隨之提高。

以五菱鴻途生產線為例,如果每天每班停線減少 1min,一個月的停線時間就會減少 90min。生產線每個月就能多生產出30 臺五菱鴻圖。每臺五菱鴻圖平均價值為 5 萬元,那么無形中一個月就多增加 150 萬元的產值,一年就會增加 1800 萬元的產值。

4 結束語

環(huán)線空中自行小車輸送控制系統(tǒng),采用無線以太網信息交換方式,代替滑觸線信息交換的方式,在很大程度上提高控制系統(tǒng)的靈活性,數(shù)據(jù)交換無限量,使控制信號增加不再受限;同時,滑觸線、碳刷的減少,使得系統(tǒng)穩(wěn)定性提高,故障點減少,生產線的停線率降低;電氣安裝相對簡單,控制電纜、信

號電纜大量減少,使得整個系統(tǒng)維護相對簡單,進而產生良好的經濟效益,值得推廣應用。











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